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液壓油缸外泄漏標(biāo)準(zhǔn),原因分析及修復(fù)

時(shí)間:2020-08-19 14:09 訪問(wèn)人數(shù):

  在液壓油缸市場(chǎng)廠有很多的廠家,,很多客戶在尋找,,只有找到靠譜的,,才能買(mǎi)到合格的液壓油缸產(chǎn)品,,下面山東油缸生產(chǎn)廠家介紹液壓油缸外泄漏原因分析,。

  工程機(jī)械液壓油缸外泄的原因分析及修復(fù)

  工程機(jī)械發(fā)生的故障中,,液壓油缸的故障占有很大比例,。而由于密封件損壞,、閥的磨損等原因造成泄漏導(dǎo)致工作裝置上升無(wú)力,、自垂下落等重大故障,,約占液壓油缸故障的60 %~70 %。 液壓油缸是容積式傳動(dòng)元件,,形成可變化的密封體積是傳遞能量的必要條件,。在液壓油缸中為滿足這個(gè)必要條件,,使用了各種各樣的密封件。

  如缸筒與端蓋間,,缸筒與活塞間,,活塞與活塞桿間,活塞桿與端蓋間都按用途使用了密封件,。隨著設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間的增加,,油缸故障也越來(lái)越多,尤其是液壓油缸的外泄漏故障已成為液壓油缸維修的主要原因之一,。 根據(jù)多年對(duì)液壓油缸外泄漏故障維修的經(jīng)驗(yàn),,總結(jié)出造成液壓油缸外泄漏的原因。

  一,、液壓油缸外泄漏原因分析

  1,、外防塵油封的損壞和脫落使之不能起到有效的防塵作用。由于活塞外表面灰塵隨著活塞桿的往復(fù)運(yùn)動(dòng)進(jìn)入導(dǎo)向套與活塞桿配合的環(huán)形間隙內(nèi),,造成導(dǎo)向套的早期磨損,,使之機(jī)械密封失效。

  2,、外力作用下由于操作不當(dāng)造成超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)使活塞桿彎曲變形,,活塞桿的彎曲變形易造成導(dǎo)向套和活塞支承環(huán)過(guò)度磨損和不均勻磨損,形成橢圓,,并且使動(dòng)配合間隙超過(guò)有效極限,,造成密封失效。

  3,、活塞桿與導(dǎo)向套間相對(duì)運(yùn)動(dòng)副間隙過(guò)大是引起外泄漏的主要因素,。當(dāng)活塞桿與導(dǎo)向套內(nèi)孔之間的配合間隙因長(zhǎng)期磨損而超過(guò)一定限度時(shí),活塞桿與導(dǎo)向套內(nèi)孔的環(huán)形間隙中就無(wú)法形成具有較強(qiáng)承受能力的油膜(合適的配合間隙之間形成的油膜所承受的壓力一般占整個(gè)密封系統(tǒng)的80%左右),,使橡膠密封件不能承受較高的壓力,,造成密封失效,引起油缸外泄漏的發(fā)生,。一般當(dāng)油缸在使用3~5年后較容易出現(xiàn)這種故障,。

  4、橡膠件的老化和在裝配時(shí)的切邊等原因造成密封件失效,。由于使用較長(zhǎng)一段時(shí)間后,,橡膠件老化、變硬,,失去了原有的彈性和韌度,,喪失密封能力,造成液壓油泄漏,。

  二,、液壓油缸外泄漏故障修復(fù) 通過(guò)對(duì)液壓油缸外泄漏原因的分析,現(xiàn)在有針對(duì)性的介紹幾種修理方法:

  1,、針對(duì)防塵油封脫落造成活塞桿與導(dǎo)向套加劇磨損導(dǎo)致機(jī)械密封失效的問(wèn)題,,我們采用一種施膠工藝進(jìn)行修復(fù)。眾所周知,,一般油缸的防塵封均無(wú)卡簧進(jìn)行軸向固定,,而是靠座圈與油封之間的過(guò)盈配合固定的,活塞桿的往復(fù)運(yùn)動(dòng)極易將防塵油封帶拉出來(lái),,造成防塵密封失效,。為了保證防塵封外圈與座圈的連接可靠,我們?cè)谘b配時(shí)采用施膠工藝,,即采用厭氧膠系列中的1680圓柱零件固持劑,,以增強(qiáng)防塵油封與油封配合處的過(guò)盈配合強(qiáng)度。

  2,、對(duì)于因活塞桿彎曲而造成的密封失效,,由于修理工藝比較復(fù)雜,較直彎曲的活塞桿需要在熱處理環(huán)境下進(jìn)行,,一般的修理單位不具備修理能力,,所以建議到專業(yè)修理單位進(jìn)行修復(fù)。

  3,、活塞桿與導(dǎo)向套的配合間隙因磨損超過(guò)一定限度而導(dǎo)致機(jī)械密封失效的故障在實(shí)際維修工作中是常見(jiàn)的問(wèn)題,,也是容易忽視的問(wèn)題。因?yàn)橐话闱闆r下,,維修人員在拆卸油缸后,,只是簡(jiǎn)單的檢查密封件有無(wú)損壞或?qū)蛱變?nèi)孔表面有無(wú)拉傷,并不對(duì)活塞桿與導(dǎo)向套之間的配合間隙進(jìn)行測(cè)量,,而是采取簡(jiǎn)單地更換密封件的維修方法,。通過(guò)幾年的維修經(jīng)驗(yàn),我們發(fā)現(xiàn),,當(dāng)活塞桿與導(dǎo)向套配合間隙大于0.01mm,,不圓度大于0.002mm,就必須更換導(dǎo)向套,,否則將不能保證油缸的工作質(zhì)量和壽命,。 三、修復(fù)方法比較 當(dāng)泄漏量很大時(shí),,采取更換密封件的方法已無(wú)濟(jì)于事,,可考慮對(duì)導(dǎo)向套進(jìn)行更換,如果液壓油缸的活塞桿直徑不大,,自行加工更換導(dǎo)向套的成本不大,,并且經(jīng)試驗(yàn)效果良好,,很好地解決了大泄漏量的問(wèn)題。

  四,、自行加工導(dǎo)向套工藝 以tsc180c履帶式濕地推土機(jī)的推土板升降油缸為例,,說(shuō)明加工導(dǎo)向套方法。 經(jīng)測(cè)量其端蓋內(nèi)徑為70mm,,活塞桿外徑為65mm,。在加工導(dǎo)向套外圓表面的加工過(guò)程中,采取粗車(chē)——半精車(chē)——精車(chē)的加工工藝,,精車(chē)外圓使其外圓粗糙度達(dá)到ra1.25μm,,端蓋與導(dǎo)向套相配合采用基孔制,以液壓油缸端蓋為基準(zhǔn)孔,,由于要求端蓋與導(dǎo)向套能永久性或半永久性結(jié)合,,并要求端蓋有較高的定心精度,因此端蓋基準(zhǔn)孔與導(dǎo)向套應(yīng)采用過(guò)盈配合,,在加工過(guò)程中保證配合的過(guò)盈量在0~20μm范圍內(nèi),,采用壓力機(jī)壓入或溫差法裝配。 加工導(dǎo)向套內(nèi)孔采取鉆——半精鏜——精鏜或粗車(chē)——半精車(chē)——精車(chē)的加工工藝,,使其內(nèi)孔粗糙度達(dá)到ra1.25μm,,導(dǎo)向套與活塞桿相配合采用基軸制,導(dǎo)向套內(nèi)孔與活塞桿之間的配合應(yīng)滿足間隙定位配合,,配合間隙一般在40μm~60μm范圍內(nèi),。

  五、經(jīng)濟(jì)效果 幾年來(lái),,通過(guò)不斷的嘗試,,我們發(fā)現(xiàn)更換導(dǎo)向套后再更換新的密封件的維修方法,修復(fù)液壓油缸的成功率達(dá)100%,,修復(fù)后的油缸使用壽命已達(dá)4年以上,,未發(fā)現(xiàn)外泄現(xiàn)象。

  這種自行加工更換導(dǎo)向套的修復(fù)方法,,加工工序簡(jiǎn)單,,一般的修理單位均能具備這種加工能力。加工一個(gè)導(dǎo)向套所需材料費(fèi),、加工費(fèi)共150元,,購(gòu)買(mǎi)一套國(guó)產(chǎn)施工機(jī)械(如tsy160l推土機(jī))的密封件修理包需160元左右,購(gòu)買(mǎi)一個(gè)新的液壓缸需要六千多元,。對(duì)于進(jìn)口施工機(jī)械的液壓油缸采用這種維修方法,,可創(chuàng)造更可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

  幾年來(lái),我們采用這種修復(fù)方法先后修復(fù)了日本hd400sem挖掘機(jī)油缸9只,,日立ex200-2挖掘機(jī)油缸3只,,tsy160l推土機(jī)油缸8只,共節(jié)約成本近30萬(wàn)元,,提高了設(shè)備的完好率和出勤率,。

  以上文章就是介紹液壓油缸外泄漏原因分析,歡迎詢問(wèn)液壓油缸價(jià)格,。

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